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水泥工藝技術培訓課件(doc 57頁)

所屬分類:
工藝技術
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水泥工藝, 工藝技術培訓, 培訓課件
水泥工藝技術培訓課件(doc 57頁)內容簡介
內容摘要:
我廠1號RSP窯經過6年多的運轉,係統耐火材料呈現出不同程度的磨損、燒壞現象。SB室下部掉磚,進而殼體燒損;SC室用風不良,導致邊壁物料保護層不均衡,局部襯磚磨損嚴重;斜煙道及鵝頸管側牆襯磚垮落,由於鵝頸管結構缺陷,經常結皮和堆料;MC室斷麵物料分布不均,物料稀相區爐壁燒損,直至筒體嚴重變形;因窯尾縮口處風速低,噴騰能力減弱而塌料;高溫級旋風筒分離效率低,導致物料大量返回,內循環增加等。本文依據熱工標定結果,對該預分解係統出現的問題進行分析,並提出改進措施。
1RSP窯係統工況分析
熱工標定主要參數對比見表1、表2,窯尾高溫區工藝流程見圖1。
表1預熱預分解係統溫度變化℃
表2RSP爐的分解進程變化
注:1997年數據為南京化工大學矽酸地方國營工程研究所的熱工標定結果,SC室出口指斜煙道出進口等同於鵝頸管出口。
圖1窯尾高溫區工藝流程
1.1三次風溫度及其對SC室工況的影響由表1可見,三次風溫度和入爐生料溫度分別隻有600℃和671℃。入爐生料溫度低主要是由於C4錐體及下料管增開人孔門較多,外漏風量和散熱損失增加引起的,通過加強管理,隔熱堵漏後完全可以解決;三次風溫度目前基本穩定在560~580℃,提高的餘地很小。其原因是:我廠采用單筒冷卻機,經過多年的運轉,內部裝置所遭受的磨損和腐蝕不斷加劇,而且增加了砌築耐火磚的長度,熟料停留時間短(約為30min),出機熟料溫度高(~290℃),使熱效率本身就不高的單筒冷卻機熱回收率進一步降低(1997年熱工標定結果為56.6%)。
三次風溫度是影響分解率和燃盡率的重要因素。較低的三次風溫度導致爐內煤粉著火速度減慢,形成滯後燃燒,特別是SC室內煤粉是在純助燃空氣中燃燒,助燃空氣的溫度在很大程度上決定了煤粉燃盡率,三次風溫度低,即使分解爐多加煤,SC室內溫度也不會高,反而會加劇煤粉滯後燃燒。從表1和表2可以看出,SC室生料出口溫度和分解率分別是948℃和43.4%,結合入爐生料表觀分解率已達22.6%的實際情況,說明SC室內的分解反應極低,煤粉燃燒狀況不理想。
1.2MC室及其鵝頸管由於SC室內煤粉燃盡率及物料分解率低,使得絕大部分的燃燒及分解反應在MC室內進行,進而加重MC室及鵝頸管的燃燒負荷,致使MC室爐壁燒損。從總體而言,MC室A側襯料燒損較輕,殘存耐火磚厚度普遍在50~70mm,而B側耐火磚殘存厚度僅有40~50mm,多處有燒蝕掉磚(圖2中的a、b兩點),且掉磚在托磚板上下兩側,托磚板燒損表現為B側的近半圈嚴重燒損,而越靠近A側(進料端)損壞程度越輕。從以上現象可初步斷定,由於托磚板表露於高溫熱氣中,將其熱量傳給筒體,筒體受熱膨脹,矽鈣板與之脫離,頂垮耐火襯料。再結合爐內壁溫度的檢測結果,A、B兩側的爐壁溫度分別為830℃和864℃,證明了A、B兩側所承受的熱負荷不均衡,B側物料濃度低、熱負荷高,致使爐壁燒損較A側嚴重。

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