試製車間七工位問題與改善培訓講義(PPT 25頁)
試製車間七工位問題與改善培訓講義(PPT 25頁)內容簡介
試製車間七工位隸屬於三工段,主要從事安裝舉升係統、落裝駕駛室、
公司要求本批廣州訂單23日上線、25日下線完成,生產任務量遠超當前實際產能。
以上海參展車輛為標準,全麵提升碼頭車外觀質量與裝調質量,
進一步提升特種車公司碼頭車在港口市場的競爭力與影響力。
深入現場找出長期影響裝配作業的實際問題並加以解決,以降低職工勞動強度、減少無效作業。
從表層挖掘影響該車型的質量問題。
本批訂單自22日開始上線,由於車架總成改進後考慮不周,
造成過板接頭無法裝配,影響4小時,故22日基本未生產。
23日開始的裝配過程中,七工位生產節拍基本維持在100分鍾左右。
自24日開始,公司總經理帶領各部門親自到現場實施改善,對原有的工序進行了初步調整。
在裝配第五輛車時已達到了50分鍾左右。
25日對生產過程進行了粗放性的測時,當第12台駕駛室裝配時生產節拍又恢複到了100餘分鍾。
第12台車生產測時現狀圖
在現場針對員工協作與等待問題,與邵主任協商,提出了50分鍾完成裝配的目標,
在第15輛車上進行驗證,達成目標則按50元/人進行獎勵,結果36分鍾。
原因分析:
由於員工的作業內容與標準的模糊或缺失,造成員工在生產過程中隨意性強,
當現場有領導監督時或積極性高時則快,反之則慢。
班組長的權威、團隊的協作問題。
產品質量問題。
設計時個別點未能考慮裝配舒適性。
裝配方式的不足。
改善後山積圖
效果評價:
工序調整後未經係統培訓,員工熟練程度不一。
現場缺件影響測評。
六工位慢,導致等待。
..............................
公司要求本批廣州訂單23日上線、25日下線完成,生產任務量遠超當前實際產能。
以上海參展車輛為標準,全麵提升碼頭車外觀質量與裝調質量,
進一步提升特種車公司碼頭車在港口市場的競爭力與影響力。
深入現場找出長期影響裝配作業的實際問題並加以解決,以降低職工勞動強度、減少無效作業。
從表層挖掘影響該車型的質量問題。
本批訂單自22日開始上線,由於車架總成改進後考慮不周,
造成過板接頭無法裝配,影響4小時,故22日基本未生產。
23日開始的裝配過程中,七工位生產節拍基本維持在100分鍾左右。
自24日開始,公司總經理帶領各部門親自到現場實施改善,對原有的工序進行了初步調整。
在裝配第五輛車時已達到了50分鍾左右。
25日對生產過程進行了粗放性的測時,當第12台駕駛室裝配時生產節拍又恢複到了100餘分鍾。
第12台車生產測時現狀圖
在現場針對員工協作與等待問題,與邵主任協商,提出了50分鍾完成裝配的目標,
在第15輛車上進行驗證,達成目標則按50元/人進行獎勵,結果36分鍾。
原因分析:
由於員工的作業內容與標準的模糊或缺失,造成員工在生產過程中隨意性強,
當現場有領導監督時或積極性高時則快,反之則慢。
班組長的權威、團隊的協作問題。
產品質量問題。
設計時個別點未能考慮裝配舒適性。
裝配方式的不足。
改善後山積圖
效果評價:
工序調整後未經係統培訓,員工熟練程度不一。
現場缺件影響測評。
六工位慢,導致等待。
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